來(lái)源:《新世紀(jì)水泥導(dǎo)報(bào)》2015年2期
吳志強(qiáng)
(新疆天辰水泥有限責(zé)任公司)
某公司現(xiàn)有兩條預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線(xiàn),回轉(zhuǎn)窯的規(guī)格型號(hào)為Φ4m×60m,1號(hào)窯和2號(hào)窯分別于2007年12月31日和2008年8月1日點(diǎn)火投運(yùn)。2014年6月,1號(hào)窯出現(xiàn)了周期性振動(dòng),即窯每轉(zhuǎn)一圈,劇烈振動(dòng)3~4次,所有托輪瓦溫也出現(xiàn)了上升的趨勢(shì)。在此情況下,該公司通過(guò)降低窯速和減少投料量來(lái)維持窯的運(yùn)轉(zhuǎn)。為解決這個(gè)問(wèn)題,以保證回轉(zhuǎn)窯的安全、穩(wěn)定、長(zhǎng)期正常運(yùn)轉(zhuǎn),決定停窯進(jìn)行大修。將檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了一一處理,處理后取得了良好效果,周期性振動(dòng)消失,托輪軸瓦溫度降低,窯的投料量恢復(fù)到130t/h?,F(xiàn)將存在的問(wèn)題及處理措施進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹,僅供參考。
一、檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題
針對(duì)1號(hào)窯存在的問(wèn)題,該公司組織設(shè)備部門(mén)對(duì)其進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查。結(jié)果發(fā)現(xiàn)托輪中心線(xiàn)調(diào)整得不合理,存在“大八字”和“小八字”現(xiàn)象;托輪軸瓦溫度已出現(xiàn)偏高現(xiàn)象和Ⅱ檔左側(cè)托輪表面存在有凹坑等問(wèn)題。現(xiàn)分別說(shuō)明。
1.1 托輪調(diào)整不合理
由于以前進(jìn)行的多次托輪調(diào)整都不太規(guī)范,也沒(méi)有記錄可查,這次對(duì)托輪中心線(xiàn)的方位(軸承座端面中心的距離)進(jìn)行了檢測(cè),結(jié)果列在表1中。根據(jù)表1中的數(shù)據(jù)繪制成圖1,可以明顯看出,托輪組存在“大八字”和“小八字”狀況,必須重新進(jìn)行托輪調(diào)整。
表1 調(diào)整處理前后同一檔兩個(gè)托輪軸端中心的橫向距離檢測(cè)值
圖1 處理前托輪中心線(xiàn)方位及其軸承編號(hào)
1.2 托輪軸瓦溫度檢測(cè)
對(duì)各檔托輪軸瓦溫度進(jìn)行了檢測(cè),發(fā)現(xiàn)瓦溫均有升高,除⑥和12號(hào)軸瓦溫度超過(guò)60℃外,其他所有瓦溫均在60℃以下,詳見(jiàn)表2。—般要求瓦溫應(yīng)控制在60℃以下,各檔托輪軸瓦編號(hào)參見(jiàn)圖1所示。
表2 處理前后各檔軸瓦的溫度檢測(cè)
1.3 Ⅱ檔左側(cè)托輪表面存有凹坑
檢測(cè)發(fā)現(xiàn)Ⅱ擋左側(cè)托輪表面有一明顯的大凹坑,面積約為200 cm2。在大凹坑近旁還有深度不等的一些小凹坑,都需要進(jìn)行處理。
二、處理措施
針對(duì)檢查和檢測(cè)中分析出的問(wèn)題,分別采取以下措施進(jìn)行了處理。
2.1 托輪軸瓦刮研及托輪調(diào)整
在大修期間,對(duì)托輪軸瓦進(jìn)行了重新刮研,對(duì)托輪進(jìn)行了重新調(diào)整。調(diào)整后的各檔托輪軸端中心的橫向間距數(shù)據(jù)填在表1中。為了清楚起見(jiàn),根據(jù)表1中托輪調(diào)整后的檢測(cè)數(shù)據(jù)繪成圖2。由此可見(jiàn),已消除了“大八字”現(xiàn)象,雖然仍存在“小八字”現(xiàn)象,但已有很大的改善,或者說(shuō)同一檔兩個(gè)托輪的中心線(xiàn)與窯筒體中心線(xiàn)已接近于平行。
圖2 調(diào)整后托輪組
2.2 更換潤(rùn)滑油
所有托輪軸承的潤(rùn)滑油已到了更換周期,且由于托輪軸瓦溫度偏高,有的已失效。為此,將所有的托輪軸承潤(rùn)滑油更換成新油。
2.3 II 檔左側(cè)托輪表面凹坑的處理
對(duì)采用ZG55鑄鋼制成的Ⅱ檔左側(cè)托輪表面凹坑,原想采取堆焊處理,但在碳弧刨時(shí)發(fā)現(xiàn)已有20mm深的裂紋。為消除隱患,決定將此裂紋層用車(chē)床切削掉。這樣,就使這個(gè)托輪的直徑減小了40mm。為保證窯筒體中心不發(fā)生太大的變化,故在這個(gè)托輪下面增設(shè)一塊整體20mm厚的墊板,如圖3所示。
圖3 左側(cè)軸承底座整體加20mm厚調(diào)整墊板
經(jīng)以上處理后開(kāi)窯運(yùn)轉(zhuǎn),為防止瓦溫升高,采用低速運(yùn)轉(zhuǎn)48h,進(jìn)行對(duì)托輪軸瓦的動(dòng)態(tài)研磨。低速運(yùn)轉(zhuǎn)48h后,逐漸增速運(yùn)轉(zhuǎn),一直達(dá)到窯的正常轉(zhuǎn)速。在正常轉(zhuǎn)速下,對(duì)各托輪軸瓦的瓦溫進(jìn)行了檢測(cè),將結(jié)果也列在表2中。由此可見(jiàn),瓦溫有了較大幅度的降低,Z高者僅為53℃。
三、處理效果
由上述可以看出,不論?輪調(diào)整,還是Ⅱ檔左側(cè)托輪軸承座加墊的處理,都沒(méi)有經(jīng)過(guò)特別的理論分析和精確的計(jì)算,但卻取得了較好的處理效果。不僅回轉(zhuǎn)窯的周期性劇烈震動(dòng)消失,消除了設(shè)備隱患,而且各檔托輪軸瓦溫度都有大幅度的降低。由表1可以看出,處理后各檔托輪軸承的瓦溫都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于60℃,Z高者也僅為53℃,從而保證了1號(hào)窯在Z高產(chǎn)量130t/h條件下的安全運(yùn)行。